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fischergeiz

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Alle Inhalte von fischergeiz

  1. Für eure Blechbüchsen ist so ein Drehzahlmesser, der erst ab 7.000rpm eine breite Skalierung hat natürlich absolut unsinnig. Bei meiner 250er machts allerdings Sinn, da es sowieso erst ab 9.000rpm interessant wird
  2. Wow ! Das genau das, was ich gesucht hatte. Einigermaßen erschwinglich und auch auf der Straße nutzbar (einfach den Drehzahlmesser mit Tacho-Zusatzfunktion und die drei LED´s als Kontrollleuchten). Nur noch kleine digitale Anzeigen für EGT, Wassertemperatur und schon hab ich ein (für mich) perfektes Cockpit
  3. Ja... (finds analog einfach schöner)
  4. Nabend, habe mir für mein Rennpferd schon immer einen hübschen Drehzahlmesser gewünscht, bei dem die Skalierung erst über 3.000U/min anfängt (oder sogar noch höher). Um mal kurz zu verdeutlichen, wovon ich hier überhaupt sabbel: Problem an der Sache ist nur, dass diese Dinger unfassbar teuer sind (>1000Euro NP) und ich mich einfach dagegen sträube so eine Summe für einen "einfachen" Drehzahlmesser auf den Tisch zu legen. Gibt es Möglichkeiten handelsübliche Drehzahlmesser über eine Elektronik (und entsprechend geändertes Ziffernblatt) anders zu konfigurieren? Oder weiß evtl. jemand, wo ich ein ähnliches Instrument für weniger Eier über die Ladentheke geht? Gruß, Bernd
  5. Nabend, habe schon vor einiger Zeit angefangen mit GSF Dyno zu arbeiten. Irgendwann ging aber mein Mp3-Player über den Jordan (keine Verbindung zum PC) und habe mir einen anderen gekauft (ebenfalls mit line-in). Problem ist jetzt allerdings, dass ich kein vernünftiges Signal bekomme, wenn ich etwas aufnehmen will. Hab es schon mit Mono- und Stereostecker versucht (gleiches, wackeliges, völlig undeutliches Signal), keine Lösung in Sicht. Eventuell benötigt das Ding einen 4-Pol Klinkenstecker, hab aber keinen da und will auch nicht damit rumexperimentieren, wenns doch früher mit 3-Pol so gut funktioniert hat. Alter Player war ein Trekstor Musicstick 130 Neuer Player ist ein Trekstor i.Beat 300 Vielleicht kennt dieses Problem jemand und kann mir da weiterhelfen oder mir ein anderes (günstiges!) Gerät in Aussicht stellen. Habe keine Lust, gut 30€ in einen Kauf zu stecken, der sich sehr lange hinziehen könnte (Musicstick 130 ist anscheinend nirgends mehr lieferbar) Gruß
  6. Nabend die Herren, hat zufällig jemand einen Artikel oder Erfahrungen bzgl. "internal stinger" bei Motoren mit ordentlich Drehzahl? Habe bislang nichts mit dieser Bauart gefunden, das bei >10krpm peakt. Entweder ich habe nicht anständig gesucht oder es funktionierts schlicht und einfach nicht Gruß
  7. So, hab´s nochmal versucht (an der Anleitung entlanggehangelt). Die Kurve ist fertig, auch die Kreise um die Kurve sind fertig. Wenn ich aber die gelofteten Segmente abwickeln lasse, wird so abgewickelt, dass die Naht "oben" ist (wenn man die Fläche aufrollen würde, wäre die Naht voll im Sichbereich ; diese sollte aber normalerweise unten sein). Wie krieg ich es hin, dass die Schnittkante vom Loft "unten" ist? Gruß
  8. Pulsfunktion ist ein super Gimmick. Damit verbrennt man sich nicht so schnell die Flossen beim Schweißen (ganze Tröte bleibt deutlich kühler)
  9. Tag Leute, hab ein relativ großes Problem. Habe mit meinem Trekstore "Musicstick 130" schon zig Messungen gemacht. Nun hatten wir endlich wieder einigermaßen gutes Wetter und habe eine weitere Messung gemacht. Nun wird der Stick allerdings nicht mehr vom System erkannt ("USB-Gerät konnte nicht erkannt werden" oder sowas). Kann ich das Problem irgendwie lösen? Woher kommt es überhaupt? Evtl. von der extrem hohen Drehzahl (~16.000U/min, vorher max. 13.000U/min)? Gruß Edit sagt noch: Scheint, als hätte ich den Defekt verursacht. Habe den Spannungsteiler für "Line-In", aufgenommen wird allerdings über Mikroeingang Zweites Edit: In der "Aufnahmeeinstellung" des Sticks wird aber "Line-In" ausgewählt. Nu ist die Verwirrung maximal
  10. Die Sache ist die: Ich bau das Ding nicht für die Vespa Edit sagt auch noch: Spiele immernoch damit rum. Möchte jetzt zueinander gedrehte Segmente anpassen (mit verlängertem Loft und entsprechender Schnittkante). Problem: Kriege keine vernünftige Schnittkante hin. Ich lade die Datei mal hoch, vielleicht macht mir jemand die ersten beiden Segmente und hängt eine Art Anleitung bei. (ich schäme mich ein bisschen dafür, dass mich dieses Programm zum wiederholten Male auf´s Kreuz legt ) P.S Anscheinend darf ich hier im Forum nichts hochladen. "Dir ist es nicht gestattet, eine Datei dieses Dateitypes hochzuladen". Werd es dann mal eben wo anders hochladen. Hier der Link: http://www.fileuploadx.de/709019
  11. Keine Panik, ich will von nichts und niemandem die Arbeit kopieren. Habe die mit Cone Layout erstellten Abwicklung meiner eigenen(!) Anlagen auf dem PC und möchte diese in Rhino als gewickelten Auspuff wieder zusammensetzen, damit ich für eine Neuentwicklung einige Punkte setzen kann, an denen ich vorbei muss; eine Art Orientierungshilfe (kenne ja die engsten Punkte). Wenn ich nämlich jetzt aus dem Stehgreif Pi x Daumen eine neue Anlage forme, wird sie höchstwahrscheinlich nicht auf den ersten Anlauf passen. Gruß
  12. Wow, danke! Ein paar Dinge waren bei mir anders, hat aber trotzdem ungemein geholfen. Nun schmeiß ich direkt mal die nächste Frage hinterher: Kann ich die abgewickelten Flächen einer meiner bereits passenden Auspuffanlagen einfügen, "rollen" und wieder zu einer einzigen Form verbinden? Hätte dann nämlich wieder eine Passform, an der ich das neue Ding entlangbasteln kann. Gruß
  13. Guten Tag die Herren (und Damen?!), versuche mich schon seit Stunden an Rhino 3D und der Verlegung eine Auspuffanlage. Habe versucht mich an dem Beitrag im Scooterwiki entlangzuhangeln, kriege ich aber selbst mit dieser Anleitung nicht auf die Kette. Deshalb meine Bitte: Könnte jemand, der das schonmal gemacht hat, eine Art "Anleitungsvideo" machen, um auch den Ungeschicktesten den Umgang mit Rhino zu ermöglichen? Als Beispiel reichen ja zwei x-beliebige Kegelstümpfe und sollte, wenn man es denn kann, in wenigen Minuten erledigt sein. Programme, die das Desktopgeschehen aufnehmen, gibt es im Internet ja genug. Gruß, Bernd
  14. Naja ok... Jetzt muss ich erstmal nur drauf warten, dass meine autom. Schweißmaske ankommt .
  15. Ernsthaft? Da soll das Öl rein? Werde mal sehen wie das klappt. Adapterplatte is ja relativ schnell gemacht. Wundert mich halt nur, dass das Öl in ein so extrem kleines Löchlein muss (evtl. ist das so eine Art Venturi-Effekt, um nochmal extra ein bissel Pfeffer ins Öl zu bringen. Öl ist ja beim GT12 mehr als nur lebensnotwendig (wegen den Lagern) ). MfG
  16. Geplant ist ein Plastikbomber mit üblichem Riemenantrieb, 172cm³ Zylinder (natürlich genauso stark wie der Block selbst überarbeitet) und einer self-made Auspuffanlage. Zur Leistung kann ich deshalb schonmal nichts sagen. Denke aber, dass es auf jeden Fall über 20PS am Hinterrad werden sollte, sonst hab ich gehörig was falsch gemacht. MfG
  17. Hab heute mal ein bisschen weitergemacht. Schmeiss mal eine Frage zwischen. Wo genau muss das Öl rein bzw. raus? Hab zwei Bilder angehangen. Ich würde mal ganz stark auf das zweite Bild tippen (mit den zwei großen Bohrungen direkt nebeneinander). Das erste ergäbe für mich keinen Sinn (muss ja nicht nur irgendwo rein, sondern auch irgendwo raus). MfG
  18. Wäre super, wenn du ein Bild reinstellen könntest
  19. Nunja... wenn 250W das untere Ende von der Fahnenstange ist, dann habe ich garkein Interesse daran in die Richtung zu gehen. Will ein System haben, das ohne weiteres längere Zeit laufen kann und man nicht irgendwann auf Grund läuft (was bei mehr als 20A Dauerbelastung definitiv der Fall sein würde). Dann nehme ich mir doch lieber von Anfang an den komplizierteren Aufbau vor und steck das Ding sofort an den Auspuff. Problem ist da nur, dass ich mir erstmal überlegen muss, wie ich den angegossenen Krümmer umforme, damit es auch anständig passt (und nein, ich werde nicht einfach nur die anderen Kanäle zuschweißen). MfG
  20. Dann lass ich es von Anfang an sein mit dem E-Motor. Scheint ja nicht wirklich Sinn zu machen. Das mit dem Puffervolumen scheint wirklich extrem wichtig zu sein. Nicht umsonst musstest du eines zwischenbauen, um auch ohne Boost einigermaßen fahren zu können. MfG
  21. Genau das ist nämlich die Frage. Kriegt man das Turbinenrad von der Welle? Denn wo soll man sonst die Scheibe für den Riemen anbringen?! Wichtig ist noch, dass die Spannung langsam hochgefahren werden sollte (nicht sofort auf 12v volle Sahne anlaufen lassen und der Motor muss das Ding erstmal in Bewegung setzen). Was mich aber auch interessiert. Was für einen E-Motor muss ich da benutzen? Der Typ da hat bei 70cm³ 0,3bar Ladedruck geschafft mit einem 250W(!) Motor. Das sind bei 12v mal locker über 20A, was der Motor da schluckt. Also kann die LiMa das nicht schlucken, ergo verliert man dauerhaft an Strom (Energiespeicher wird endladen). Ist also auch nicht ein System, was ohne weiteres so dauerhaft gefahren werden könnte. Ich stell mir nur die Frage, wieviel Watt man braucht. Ich denke, dass 250W maßlos überzogen sind. Diese Welle dreht sich fast wie von selbst (natürlich mit entsprechendem Öldruck). Ich denke, dass bei ihm eher die Übersetzung behindert hat und nicht die Leistung. Muss man aber auch ausprobieren. Werde ich auch machen, WENN das Turbinenrad abzunehmen ist. Wenn nicht, dann werde ich das Ding von vornherein in den Abgasstrom hängen. Sieht übrigens nicht so aus als würde es gehen. Warum hätte er sonst eine weitere Welle fertigen lassen sollen?! Auch interessiert mich folgendes (bei Membraneinlass): Ist es nicht ein Problem, wenn dauerhaft Druck aufgebaut wird? Ist ja nicht so wie bei einem Abgassystem, wo Impulse kommen, die das Rad antreiben. Der E-Motor würde es stetig antreiben. Gibt es das Probleme oder wird es aufgrund der Druckgleichheit vor und nach der Membran egalisiert? Also kurz gefasst: Wenn ich eine einfache Lösung eines mechanischen Laderantriebes finde, dann werde ich es zuerst auf diese Weise versuchen. Wenn nicht, dann lass ich es von Anfang an sein, weil die Gefahr, dass nichts vernünftiges bei rum kommt, zu groß ist. MfG
  22. Ich weiss. Ich bin ehemaliger Modellbauer, da ist Conrad eine mir bekannte Adresse Ich bin jetzt ernsthaft am überlegen, ob ich das wirklich so machen soll. Er hat ja anscheinend 0,3bar Ladedruck geschafft. Problem ist nur, dass ich mehr Hubraum hab und der E-Motor dementsprechend dimensioniert sein muss. Scheint mir nämlich einfacher als das Ding an den Abgasstrang zu hängen (wegen der Leitung von "unten" bis zum Zylinder). MfG
  23. Das werd ich auch mal machen. Verdient man ja eine ganze Stange Geld mit
  24. War glaube ich vom Benziner. Bin mir aber absolut nicht sicher... Die Leitung am Verdichter scheint mir aber nicht so eng zu sein wie bei dir.
  25. Hmm... Ich bin auch drauf und dran einen Smart-Tubo zu probieren. Turbine ist gerade klein genug, Verdichterseite macht mir mehr Sorgen. Ist sau eng da. Ich hoffe, dass ich mit genug Drehzahl (172cm³) genug Abgasvolumen kriege, um zumindest nicht zu arge Leistungsverluste ohne Boost zu kriegen. MfG
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